安庆石化RLG装置蒸汽系统小技改节能增效

电子产品制造设备2020年01月17日

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  “自10月9日自产蒸汽成功并入系统后,RLG装置循环氢压缩机K-102汽轮机入口蒸汽温度提高了 0℃左右,降低了运行风险,同时,大大降低了装置能耗,据估计,半个月试运行约节约蒸汽700吨,每年能节约蒸汽16800吨,合人民币280万元左右。”10月22日,安庆石化炼油二部柴油加氢转化作业区主管李桂军介绍说。

  RLG(即催化柴油加氢转化)装置循环氢压缩机K-102驱动机组采用1. MPa过热蒸汽作为动力源,设计耗汽量10t/h。装置自产1. MPa饱和蒸汽量约8t/h。自产蒸汽与系统来的蒸汽在装置内汇合后供机组使用。自产蒸汽量与汽轮机耗汽量相当,造成系统供汽过少,导致系统到装置DN 00蒸汽管线形成一个相对“死区”,区内蒸汽温度下降迅速,只能通过开机组入口放空阀提高管线蒸汽流量,满足机组运行需要,严重影响机组的安全稳定运行。

  针对该问题,装置与公司生产部经过多次讨论分析,决定对自产蒸汽管线进行技术改造,将自产蒸汽管线并入1. MPa蒸汽系统总管,将“死区”变“活区”。经过反复考察现场,精心编制审核施工方案,严密组织施工作业,国庆节假日期间对新增蒸汽管线进行打靶合格。

  10月9日8时21分,RLG装置开始将自产蒸汽降压并改为炉后放空。15时01分,碰头结束。焊缝检测合格后,拆装盲板,并对 00米长的管线进行暖管工作。16时05 分,自产蒸汽一次成功并,并过程未出现一次水击,未对装置生产和1. MPa蒸汽系统造成任何不利影响,实现了安全、平稳对接。

  据了解,装置利用自产蒸汽改放空的时段,在降低自产蒸汽压力至0.68MPa后,迅速处理了E-104补水管线焊缝漏点,提高了漏点处理效率,保证了施工安全和质量,确保了反应系统的平稳操作。

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